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一
修理前后经过及故障现象
进厂修理前,各台主机都能顺利加速至最大工况2055r/min,因此按照修理要求,所有主机均进行396系列柴油机W4等级技术保养,主要修理的工程内容为:
更换所有空气、燃油、滑油纸质滤芯;
喷油器拆卸清洗试压,更换雾化不良的偶件;
调整气阀间隙;
拆卸清洗片状淡水冷却器;
更换滑油和冷却水。
同时,该船还更换几台喷泵的艉板法兰,加装喷泵流道格栅。
在修后的航行试验过程中,发现某主机B排增压器控制阀门没法开启,该增压器不能投入运转工作,继续操纵加速功能不起作用,该柴油机转速无法升高。
此时,该主机转速在单增压器工作模式下只能升高至1630r/min,A排增压器的最高转速约为54500r/min,高压燃油泵供油齿条位置在该工况的监控系统设定值为11.3mm,实际位移值也已达到此行程。
按常规的排故修理方法,首先检查燃油系统,再次拆卸检查喷油器雾化情况,检查调整气阀间隙,同时,船再次上排检查喷泵叶梢间隙、海底门格栅安装情况、排气挡板阀位置等,各项检查均属正常,说明故障原因不在这些系统之列。
二
故障原因分析与排除
据396系列柴油机使用说明书规定,该型柴油机B排增压器要投入运转应同时满足两个条件:
一是柴油机曲轴转速不低于1450r/min;
二是A排增压器转速达到55000r/min,并通过监控系统程序的设定控制。
由此可知,A排增压器的实际转速没有达到系统设置要求,也就是说没有同时满足上述两个条件,因此柴油机受到程序限制,导致转速无法升高。?
为了进一步验证柴油机本身是否存在问题,通过授权软件临时将A排增压器转速设定值修改为54500r/min,试航结果表明,B排增压器可如期快速投入运转,柴油机可加速至最大工况,但该主机增压器A、B两排排气温度低速时相差45℃左右,高速时相差20℃左右,而其它主机A、B两排排气温度低速时相差20℃左右,高速时相差10℃左右,再将A排增压器转速设定值重新恢复到55000r/min时,柴油机状态又如前所述,增压器不能投入工作,柴油机转速无法继续升高。?
虽然发现该主机A、B两排排气温差与其它主机的有异常,但要进一步找到症结的具体之处还是有困难,因为该型机不像其它柴油机的每个汽缸都有测温表和测爆阀,而且每排所测温度是8个汽缸的排烟总温度,只要某个汽缸有故障都可能出现上述的现象,于是,设想对该机各缸压缩压力进行一次检查,对于采取这项检查工作是否能够走近症结之处,大家本来还是感到有些茫然抑或无奈,不料正是这个决定,却给修理人员带来了意外的收获!
对柴油机进行盘车检查时,在已全部松开的高压燃油管中,竟然发现A5缸高压燃油管口有滴泄燃油现象,诧异中顿时意识到,这应是问题症结所在。
因为该型柴油机在停车状态时,高压燃油泵齿条是在“0”供油位置,那么进行盘车时柱塞的有效行程应为零,供油量也就为零,在这种情况下,柱塞的往复运动并没有供油作用,所以高压燃油油管不应出现燃油流出现象。
反之,只有在等压出油阀组件损坏的情况下,由于密封性能不良,高压燃油油管才可能会出现冒油现象。
由此进行分析可知:
A5缸高压喷油泵的等压出油阀组件损坏,于是对应的喷油器不能正常启闭,从而导致供油减少或基本不供油,这就相当于A5汽缸停止了工作。
对于其它任何柴油机来说,在有个别汽缸供油量减少的情况下,若仍要维持某个工况的正常工作,必须先要加大其它各缸的供油量,直至该工况所需要的总供油量,通常是由调速器根据转速和负荷的需求,自动改变供油齿条的位置来实现的,而该型柴油机恰是对各工况下的齿条位移在监控程序上设定了限制,当齿条实际位移到达限制值时,调速器或操纵系统指令都将无法继续移动齿条来加大供油量,柴油机转速就无法继续上升,所以,A排增压器由于柴油机废气排量和压力的限制,转速也就随之被限制住,这样才出现B排增压器不能投入运转工作的情况。
图1喷油泵的等压出油阀组件
对A5缸高压喷油泵的等压出油阀组件(图1)进行拆卸分解,经检查,发现该等压出油阀组件的出油阀损坏,其它零部件完好,换上新的出油阀回装后,再次进行航行试验,柴油机加速时,主机转速很快就能超过1630r/min,供油齿条设定值与实际位移值之间还有(2~3)mm的余量,A排增压器转速也能快速到达或越过55000r/min,此时,B排增压器控制阀如期准确地运转,增压器在几秒的时间内就能投入正常工作,操纵柴油机可轻松顺畅地加速至最大工况,A、B两排排气温度低速时相差20℃左右,高速时相差10℃左右,其它参数也符合验收标准,由此可见,该主机的性能已经完全恢复正常。
至此,该船3号主机B排增压器不能正常投入运转,柴油机转速无法升高的故障得到彻底排除。
三
结束语
由于396系列柴油机W6级以下技术保养均没有针对高压燃油油泵进
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