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船舶机损事故事故分析.pdfVIP

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船舶机损事故事故分析

0加强设备管理,防止机损事故发生

船舶损坏事件不仅造成财立损失,而且给船舶的航安全带来了重大威胁。因此,船舶轮

机管理人员应加强设备管理,防止机损事故发生;若发生机损事故,应及时准确排查机损

原因,落实整改措施,消除隐患,防止类似事故再度发生。

1mak-8m/652c净采用的扫气设备

某船船籍港上海,为上海求新船厂1995年12月建造,7065总吨,3322净吨。主机型

号MAK-8M/552C,8缸四冲程直流扫气,双进双排,工作转速500r/min,额定功率5400

kW;主机增压器型号VTR45471,为每2缸1组废气脉冲增压。

2事故发生

2.1拖船救助申请确定

2013年10月6日,该船进船厂维修,以完成船级的中间检验。10月19日1000时从厂区

开航至吴淞锚地候泊,1700时靠妥外高桥二期集装箱码头,2215时离开驶往日本横滨。

10月20口0036时,船舶航至北槽42灯浮附近,轮机长及机舱值班人员突然听到主机

一侧猛烈的敲击声,轮机长立即报告驾驶台并采取紧急停车措施。0043时,该船在北槽航

道42灯浮南侧边缘应急抛锚,同时船长电告公司值班调度、VTS及船舶部相关主管。轮机

长在初步检查后发现主机5#缸后部进气阀阀杆松动,判断该进气阀断裂,阀已落入缸内。

约0046时,公司机务主管在初步了解情况后,判断主机已无法自航,为避免事故进一步

扩大,将情况告知船长后即申请拖船救助。0305时,在拖船协助卜.移至横沙锚地西区抛锚。

船舶在救助拖船到位后即进行拆检,至0630时主机缸头吊出,受损缸头见图1。具体情况

如下:5#缸后进气阀杆松动,弹弹出,阀杆在阀盘上方约1cm处断裂见(图2),断裂

面为一•次性形成,未见陈日性老伤;其余3只气阀阀杆和后进气阀摇臂弯曲变形;缸头触火

面多处凹陷损伤,全损;缸套镜面有多处拉痕;缸头与缸套间防火圈有擦痕;活塞头一处击

穿,报废;活塞裙筒体有擦痕;曲拐箱内连杆轴承等部件未见损伤。此次事故5#缸主机损坏

部件为缸头1只、活塞1只、缸套1只和气阀4只;其他需修理部件为摇臂1只红火校正,

防火圈、活塞裙修理。

20日1200时左右,公司派主机及增压器修理人员该(船增压器为脉冲增压,涡轮前无滤

网,缸内如有杂物很容易损伤增压器)抵船进行抢修。约1700时,轮机长反馈,在主机

吊检工作中,拆开增压器后发现增压器转子涡轮叶片和喷嘴环受损,见图3和4。

21H1130时,公司机务主管和保险公司委托的公估师抵现场进行事故调查及分析。通过

现场查勘、台账记录及询诃船舶轮机管理人员,初步达成共识,判定事故原因。查明2012

年5月30日该缸进行过吊检,更换进排气阀,并于2013年5月对进排气阀进行拆枪碾磨,

至事故发生日运行约25C0h,其间未发现异常。该船及其姐妹船的排气阀曾发生烧蚀现

象,但阀杆从未断裂;并且从断裂面看,球状金属晶体颗粒发壳未沾染杂质,其断裂面应

为一次性形成,未见老伤逐渐扩展现象,断口无不规则黑色断纹和中心疲劳撞击亮点。从

事故发生时该进气阀杆松动、弹弹出、摇臂弯曲等现象判断,事故发生的可能原因为:

进气阀阀杆上的哈夫块松脱,气阀下落,与上行活塞触碰撞击致使阀杆断裂,阀杆传递活

塞撞击造成该气阀摇臂变形;落入缸内的曲头与活塞缸头反复撞击,造成缸内损伤,碎

片进入排气管到达增压器涡轮端造成增压器涡轮叶片和喷嘴环损坏。1500时主机及增压器

维修工程结束,1530时主机试车正常,随后船舶复航往返于中日航线。

2.2检查设备及检查情况

距上次事故不到1个月,该船再次发生同类事故。2013年11月14日2100时,该船在日

本开往上海途中,突发巨响,主机自动停车。轮机值班人员采取停车措施后立即报告驾驶

台及轮机长。经检杳发现:主机7#缸进气摇臂变形扭曲,判断进气阀断裂。在船舶抛锚后

拆检主机7#缸发现,该缸后进气阀杆在离阀盘2cm处断裂,阀盘落入缸内,与活塞头撞

击后已嵌入活塞头内,再与缸头撞击熄火停车。进一步检杳发现:活塞头击穿报废,活塞

裙多处拉痕;缸头多处撞击凹

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