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一
透平在提高了柴油机功率的同时,也给柴油机管理带来了新课题
增压(提高扫气压力)是提高柴油机功率最主要的有效途径,废气涡轮增压技术的发展是柴油机发展史上的革命,在不增加额外能耗的情况下,大大增加了扫气空气的密度,在不增加柴油机尺寸的情况下喷油量、功率可以大幅度提高。
但随着透平转速的不断提高(10000r/min以上)和扫气压力的不断加大(0.3MPa以上),透平故障频发。
据挪威船级社DNV统计数据表明,低速柴油机的损坏事故四分之一是由透平引起的,而透平故障中最常见的是透平喘振。
透平喘振不仅影响到柴油机工作的稳定性,严重的可造成透平叶片损坏、轴承损坏、油封气封损坏,地角螺栓、废气和扫气端膨胀接头(波纹管)的损坏,所以一旦发生,就要立即采取措施消除喘振现象,避免事故的发生。
作为一名轮机管理人员,只有充分了解透平喘振的机理,熟悉可能引起透平喘振的原因,平时的维保工作才会有的放矢,极大地减少透平喘振现象,这是柴油机管理中的新课题。
二
透平喘振机理
湍流和气体冲撞形成喘、气体冲击叶片和壳体引起振动。
所谓透平喘振,是指压气机的喘振而非废气涡轮端的喘振。
压气机喘振是其本身的固有特性,无法从根本上消除。
我们做一试验,将运转中的电吹风或者移动式轴流风机的出口(或进口)逐渐移向墙壁,就会发现气流噪音和振动越来越大,运转中的机舱风机逐渐关闭挡板,其振动和噪音也会逐渐加大。
所以需要经常检查机舱风机挡板的开关灵活性。
可见,离心式的压气机在流量减小、背压增高的情况下会发生喘振现象。
透平压气机作为特殊结构的离心式压气机同样不可避免。
因为气体是可压缩的,当气体进入压气机吸口后,被高速旋转的机翼型后弯叶片甩向四周压向后方,在设计工况下气体的流动是均匀、稳定的,流动轨迹呈流线型,处在流体力学上所称的稳流状态;但在背压增加或流量减小的情况下,气体的正常流动受阻,不能及时排除的气体失去了动能,在静压能的作用下寻找其他的出路,哪里压力低就到哪里去,进口首选,叶片背面次之。
这样,压气机内部的气流由稳流状态变成了湍流状态,气体有进有出,内部(特别是叶片背面)压力忽大忽小、忽正忽负,气体之间的冲撞造成了压气机的喘,气体与叶片、壳体之间的冲撞造成了压气机的振。
造成透平压气机喘振的所谓高被压、小流量是相对的,不同结构尺寸的透平不能比较,同一透平在不同转速下不能比较。
实例:
SEALINKPROSPERITY轮在主机试车过程中,扫气总管中空气压力(由辅助电动鼓风机建立)的绝对值非常低,压力表几乎没有显示,但透平发生了喘振。
原因是在备车时由于疏忽忘记将透平滤网外的帆布罩揭去,造成压气机内部压力比扫气总管内的压力更低。
三
喘振现象的应急处理
当透平压气机的背压高于设计压力不多时,透平喘振现象并不严重,透平会发出低重的呼哧呼哧喘息声,振动也不明显;当背压突然增加太多,透平会发出尖锐的吼叫声,整个机舱甚至生活区都可以听到,透平整体振动剧烈,气体倒灌现象明显,如果在透平压气机吸口滤网处放一块布,会发现该布时吸时离、漂浮不定,同时扫气压力、透平转速和主机转速会不停波动。
当发现透平喘振时,作为轮机人员,第一反应是对主机降速,绝大部分的透平喘振会因主机降速而消失,必要时可以停车,避免引起增压器叶片、轴承、油封、气封或膨胀接头损坏等事故的发生。
四
透平喘振深层原因及应对
透平喘振的机理是压气机内部气体湍流,而造成湍流的最根本原因是高背压、小流量,造成高背压、小流量的具体原因基本上可以分为三大类。
1.透平、机、桨、船的失配问题
在船舶的设计工况下,透平是不会发生喘振的,实际管理中碰到透平喘振多是由暂时失配引起的。
实例1:
老旧船舶ORIENTFORTUNE轮,主机为MITSUBISHISULZERRTA76,直流扫气,配备的透平是BBCVTR401系列,因是透平壳体内部锈穿漏水无法修复,从拆船厂购得一部旧透平安装。
开航后,主机无论低速还是高速,透平都会出现喘振。?
原因是透平设计容量明显高于主机的耗气量;
措施是从扫气总管上引出一支管泄压,喘振现象消失。?
实例2:
WINNER轮,主机型号:HITACHIZOSENBW6L80MCE,直流扫气;配备的透平型号:IHIBBCVTR564,2台脉冲增压。
该轮在满载过土耳其海峡时,主机突然负荷变大(由7.5左右增至9.0),主机转速突降(由79r/min降至73r/min),两台透平转速均由8000左右升至12000多,透平喘振,各缸排烟温度普遍升高(360℃升至390℃),航速降低(11kn降至7kn)。
原因分析:
故障的突然性和剧烈性,使我们将气体流道脏污或流通部件异常这一项大的原因基本排除。
柴油机各缸热负荷升高存在普遍性和均匀性,两台透
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